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第206章 战舰设计调研(2 / 2)

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3月30日,大明两艘徐州级铁甲舰在松江港正式成军,大本营海兵一级上将郑春雷总管,海兵都督府海兵一级上将蔡英杰左都督亲自出席,为感念前海州分舰队和前浙江水师在朝鲜战役中的巨大牺牲,第一艘被命名为海州舰,第二艘被命名为杭州舰。

同时,朱先钎带着海兵舰艇设计局大大小小的设计师们,开始了为期一个月的调研之旅。

第一站,就是徐州枪炮厂,到了厂里,先是观摩了200毫米主炮的锻造过程。

整个炮管制造分成三个阶段,第一阶段是锻造粗坯。

单根炮管,需要22吨铁屑,16吨上等钢屑,16吨对铁渣进行脱碳、脱氧的优质石灰石等辅料,共计56吨的原料,送入平炉后加热到1700度,化成钢水后,分别浇铸成四根巨大的钢锭。

因为200毫米火炮的膛口初速达到690米\/秒,炮室装药量达到36公斤,所以为了抵抗射击时巨大的膛压,200毫米主炮炮管分成炮口套管,炮尾套管、外层炮管和内层炮管四个部分。

尽管制造炮管最好的材料是镍铬合金钢,由于镍和铬数量太少,如果整根炮管都用其制造成本太高,因此徐州炮管厂只在其中一根加入0.5吨镍和铬,混合后形成镍铬合金钢作为内层炮管,其余三根为普通钢,作为套管和外层炮管使用,这样有效降低炮管造价。紧接着四块钢锭被加热到1300度,进行调质,让钢锭结晶更加均匀,也更适合后续的锻造。

为保证受热均匀,加热炉采用一氧化碳为燃料。直到钢柱被烧得通红,温度均匀后,才被拉到大型水压机上,锻压成炮管的形状圆柱体,成为最基础的粗坯,并再次加热到600度进行退火,消除冷却时产生的内部应力。

在制作粗坯的过程中,每进行一道工序,都要对其进行非常细致的检查,尤其是内层炮管,必须确保没有任何裂纹。因为内层炮管上哪怕是最细小的龟裂,在射击时巨大膛压的作用下,都可能发生崩落,崩落的钢屑如果造成炸膛,那么巨大的战舰将在一瞬间被自己发射的炮弹炸上天。

为了防止出现人为疏忽,徐州枪炮厂采用质量员交叉互检,待所有检查通过后,涉及到的质量员全部签字,质量部门和锻造部门领导共同画押,这样炮管制造才进入第二部分,也就是俗称的炮管打磨。

由于锻造过程中,钢锭底部和顶部最容易出问题,所以锻造成粗坯后,第一步需要使用大型锯片切割机,将首尾切除,切断部分约占整个钢锭总重量的25%,第二步,使用大型钻孔机的超长转头将钢锭中心钻掉,第三步装到大型铣削机上,车出炮管外壁外形,第四步再由大型膛铣机车好炮管内壁,其中,内层炮管内径必须是标准的200毫米,外层炮管内径,通过一个复杂的计算公式计算后,车出一个略小于内层炮管外径,同理,炮口套管和炮尾套管也是同样车出合适内径。

这四步处理好后,为了防止炮管在横放加工过程中产生变形,因此将已经成型的粗坯,立在大型立式加热塔中,使用高温矿物油作为介质进行内外表面硬化热处理,提高炮管的强度。表面硬化完成后,还要再次以650c进行退火以去除内部应力。

最后还要通过一系列检测,以确定其弹性强度、屈服强度、延展率、断面收缩率、抗冲击度、硬度等指标能达到要求。只有所有的指标全部合格的粗坯,才可以进入第三阶段,也就是精细加工。最近转码严重,让我们更有动力,更新更快,麻烦你动动小手退出阅读模式。谢谢

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